ChongMingS.COM崇明網訊 三種改造方案,擇優選其一,最終花費480元,徹底消除煙絲加工過程中切絲生產的火險隱患。用“最經濟的方法,達到最好的效果”這句話來形容上海卷煙廠的安全生產金點子活動再貼切不過了。長期以來,始終堅持把安全生產擺在首要位置的上海卷煙廠,也因此迎來了企業發展與安全生產的“雙提升”。
上海卷煙廠是上海煙草集團有限責任公司下屬的一家卷煙工業企業,多年來始終以深化全員安全生產責任制為核心,以完善安全風險分級管控和隱患排查治理“雙重預防機制”建設為重點,進一步夯實安全生產基層基礎“雙基”建設。在“安康杯”競賽活動期間,該廠以班組為單位開展了“安全生產金點子”征集活動。
“制絲”生產是卷煙生產的核心工藝之一,對卷煙的內在品質有較大影響。在制絲生產的多道工序中,切絲工序是一個極其重要的環節。切絲機是切絲工序的主體設備,切絲機刀輥上安裝有八把切絲刀片,刀輥在運行時,由砂輪磨刀機構對刀片進行磨削,為保持刀片持續鋒利,刀片與砂輪都有自動進給機構,對刀片與砂輪的損耗進行自動補償。然而,切絲機長時間運行后,刀輥部件、刀片磨削裝置表面、各腔體內與門罩處均有大量煙灰堆積。而同時,砂輪磨削刀片產生的高溫砂礫飛濺到煙末堆積處,煙末很可能被點燃,形成火災隱患。一旦形成火險,后果不堪想象。不僅會損壞本體機械、電氣和氣動系統,如果火源吸入集中除塵系統,引燃除塵管道和除塵布袋,就可能引起人身傷害事故。
針對這一情況,職工們開始了群策群力。據統計,每班次8小時生產結束后,該設備內部積灰量可達到600克左右。一番討論下,班組從消除燃燒可燃物、助燃物、火源三要素的角度出發,策劃設備改進,形成了增加清潔噴嘴數量,擴大噴吹覆蓋范圍;用擋板阻擋砂輪磨屑的飛濺;安裝毛刷機構對積存煙末、煙灰處進行自動清除等三個改進方案。經深入論證,班組成員最終決定采用第1個方案,并根據評審建議對改進方案進行了完善。
改進前,刀片磨削裝置處僅有一個噴吹點。改進后,小組成員將在刀片磨削裝置處建立多方位噴吹,同時,在刀輥部件處新增定向噴吹,以及在設備腔體處建立環形噴吹。據檢測,改進后,除塵效果良好,每8小時班次生產結束后,設備內部積灰量,由600克左右降低至25克左右,降低了95.9%,幾乎不見煙灰、煙末,達到消除可燃物,消除火險隱患的目的。而整個改進費用總計約在480元。
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